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        大唐湘潭電廠(chǎng)
        2018-09-10

               大唐湘潭電廠(chǎng)(2×600MW+2×300MW)水運碼頭輸煤程控系統

               大唐湘潭發(fā)電有限責任公司位于湖南省湘潭市東南方向的板塘鄉象形村,地處湘江右岸。煤碼頭工程主要承擔水運燃煤的運輸,包含一艘囤船,四條普帶機線(xiàn),一條管帶機線(xiàn),以及輔助設備。原水運輸煤一直采用就地手動(dòng)操作,運行操作、維護極其不方便。2010年初大唐湘潭發(fā)電有限責任公司招標進(jìn)行煤碼頭程控改造,采用PLC控制,由湖南先步信息股份有限公司中標承擔完成。

               控制系統結構框圖如下:

               原PLC系統方案:采用信號相對集中控制處理方式,控制范圍包括M1——M4、管帶機皮帶及附屬設備?,F場(chǎng)I/O信號先進(jìn)入就地轉接箱,而后電纜統一進(jìn)入遠程站。為了節約IO點(diǎn)數,皮帶的多個(gè)拉繩、跑偏等裝置均分別接一個(gè)控制點(diǎn)位。
               系統投運一段時(shí)間后,出現一些問(wèn)題:
               1)水運碼頭PLC系統于2011年11月起經(jīng)常出現皮帶綜合保護故障信號,引起皮帶跳機,第一時(shí)間也無(wú)法發(fā)現跳機的根本原因。經(jīng)過(guò)認真排查,后分析為皮帶沿線(xiàn)4對跑偏開(kāi)關(guān)其中一個(gè)跑偏開(kāi)關(guān)就地存在感應電干擾,導致輸煤系統運行出現故障。
               傳統跑偏開(kāi)關(guān)信號接入方式采用信號一根電纜串接,一旦出現類(lèi)似單個(gè)跑偏出現故障,跑偏開(kāi)關(guān)無(wú)法定位,檢修人員將無(wú)法對干擾點(diǎn)進(jìn)行快速及時(shí)處理。
               2)水運碼頭系統設備防塵等級較低,現場(chǎng)灰塵多,需要定期進(jìn)行除塵、除灰,否則元件容易發(fā)生短路故障,采導致設備燒壞。
               3)皮帶的多個(gè)拉繩裝置均分別接一個(gè)控制點(diǎn)位,現場(chǎng)一旦有某個(gè)拉繩裝置動(dòng)作,運行人員無(wú)法分辨是是哪個(gè)拉繩、檢修也不方便。
               2、現場(chǎng)總線(xiàn)改造方案
               針對以上情況,我方與甲方經(jīng)過(guò)討論,后決定以現場(chǎng)總線(xiàn)控制技術(shù)對原輸煤工程進(jìn)行改造,①現場(chǎng)一次傳感器IO方式經(jīng)SSPCU1206改造成總線(xiàn)方式,可以消除感應電干擾;②所供總線(xiàn)產(chǎn)品防護等級到IP67,非常適合輸煤惡劣環(huán)境;③現場(chǎng)總線(xiàn)可以精確單個(gè)定位傳感器信號。
               原系統共計四個(gè)遠程站,分別配置四塊主控單元。SSPCU主控單元代替原西門(mén)子通信模塊。針對現場(chǎng)設備,為每一個(gè)被控對象設置一臺現場(chǎng)總線(xiàn)分控單元,布置于工藝設備廠(chǎng)提供的就地電控箱旁邊。
               本項目采用交鑰匙方式,甲方要求我們在輸煤設備檢修間隙完成改造工作。
               現場(chǎng)實(shí)地考察與專(zhuān)工交流,配置主控與分控單元清單如下:

         

          實(shí)施過(guò)程:
               水運碼頭PCU總線(xiàn)控制系統采用組態(tài)、智能控制器主控單元SSPCU4020、分控單元SSPCU1206相結合的控制方式,完成對水運煤碼頭監視、運行操作。上位機主要完成對系統設備的操作,系統運行參數的顯示、計算、報警;主控單元SSPCU4020接收上位機操作指令,通過(guò)CANBUS總線(xiàn)控制現場(chǎng)的分控單元SSPCU1206智能控制器(IP67)實(shí)現對現場(chǎng)設備所有設備進(jìn)行采集、監控及聯(lián)動(dòng)保護,同時(shí)將從現場(chǎng)采集到的信號經(jīng)過(guò)處理以后通過(guò)以太網(wǎng)提供給上位機。
               詳細步驟:
               1)M1皮帶沿線(xiàn)安裝分控單元SSPCU1206、布置CAN總線(xiàn)、電源線(xiàn),信號通過(guò)硬接線(xiàn)輸入SSPCU1206,同時(shí)通過(guò)1206輸出信號。
               2)布置保護箱,ET200遠程站通信正常情況下,配置主控單元SSPCU4020D模塊,測試CAN總線(xiàn)通信。
               3)SSPCU4020D與SSPCU 1206通信正常以后,測試上位機組態(tài)。
               4)逐步改造M1——M3皮帶、皮帶沿線(xiàn)一次傳感器設備改為總線(xiàn)方式。
               安裝SSSPCU1206安裝支架,布置PCU1206電源電纜、通信電纜。
               5)邏輯測試。
               改造完成一條皮帶后,應立即抓緊時(shí)間測試主控制器與總線(xiàn)的通訊和工藝邏輯測試,若不能在規定時(shí)間完成,可先切換至以老程序暫時(shí)運行以保證生產(chǎn)。若通過(guò)測試,即采用新邏輯完成控制。
               6)整機聯(lián)調。
               聯(lián)鎖進(jìn)行水運碼頭所有設備的控制,保證系統安全可靠。
               7)畫(huà)面優(yōu)化升級。
               優(yōu)化動(dòng)畫(huà)畫(huà)面,減少內存消耗,讓計算機保持良好的運算速度。
               下位機采用SSPRO編程軟件,確認沒(méi)有問(wèn)題更新全部的監控計算機。

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